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氨基酸分析仪常见问题

氨基酸分析仪常见问题

故障现象:泵1泵2压力均高(正常压力泵1约9MPa,泵2约1MPa)
判断方法:将泵1泵2通往混合器的连接管路取下,此时如果两个压力明显下降则可断定

故障现象:  仅泵1压力高

产生原因1:在线过滤器被堵塞(此故障发生率较高)
解决方法1: 将过滤器的滤芯取出,利用超声波清洗30分钟后反相开路用缓冲液1冲洗,直至压力恢复正常;如果无效则要更换滤芯。

产生原因2:分析柱入口被堵塞(此故障发生率较高)
解决方法2:参考清洗反应柱方法

产生原因3:分析柱内树脂被样品污染
解决方法3: 参照说明书方法处理树脂后再填装

产生原因4:除氨柱堵塞
解决方法4:参考清洗反应柱方法或重新填充除氨柱

产生原因5:自动进样器有关管路被堵塞
解决方法5:此故障较难判断,一般规律多发生在六通阀及取样环部位

产生原因6:压力传感器出口过滤网被堵塞
解决方法6:取出过滤网后用超声波清洗

(3)  故障现象: 仅泵2压力高

产生原因1:反应柱被堵塞(此故障发生率较高)
解决方法1:参考上述方法

产生原因2:泵2输出软管被堵塞
解决方法2:利用泵2走水,流量设定为0.1ml/min,长时间冲洗直至压力降下来,如无效则要更换输出软管

产生原因3:压力传感器出口过滤网堵塞
解决方法3:取出过滤网用超声波清洗

故障现象: 泵1或泵2压力低
       产生原因1:有关管路漏液
       解决方法1:再紧固有关连接处

       产生原因2:缓冲液或茚三酮试剂瓶中吸管头的过滤器堵塞,不能吸液
       解决方法2:利用超声波清洗或更换新的过滤头

       产生原因3:氮气用尽或压力不足
解决方法3:更换气瓶

故障现象: 泵1或泵2 压力不稳

产生原因1:单向阀被污染致使关闭不严
解决方法1:用超声波清洗

产生原因2:柱塞杆用密封环磨损
解决方法2:更换密封环

产生原因3:柱塞杆本身磨损
解决方法3:更换柱塞杆

产生原因4:缓冲液或茚三酮试剂瓶中吸管头的过滤器堵塞,吸液不畅
解决方法4:利用超声波清洗或更换过滤头

产生原因5:管路中由气泡
解决方法5:排气


判断方法6:较难判断

(6)  故障现象: 噪声大

产生原因1:茚三酮失效或劣化
解决方法1:更换茚三酮

产生原因2:流动池被污染
解决方法2:仅运行泵2走水冲洗或取出流动池用超声波清洗

产生原因3:光源灯老化
解决方法3:更换钨灯

产生原因4:分析柱被污染
解决方法4:重新填充分析柱

故障现象: 基线漂移

产生原因1:管路漏液
解决方法1:修复

产生原因2:分析柱被污染
解决方法2:重新填充柱子或长时间用缓冲液5(氢氧化钠溶液)再生

产生原因3:缓冲液不纯(发生率较高)
解决方法3:使用优质试剂和超纯水配置缓冲液和反应液

产生原因4:除氨柱劣化
解决方法4:重新填充氨柱

 


产生原因1:进样量不足
解决方法1:用缓冲液充分清洗进样器,防止内部有气泡产生

产生原因2:茚三酮失效
解决方法2:重新配置反应液

产生原因3:反应柱柱温下降
解决方法3:联系维修部门

(9)  故障现象: 分辨率下降

产生原因1:分析柱柱效下降
解决方法1:重新填充柱子

产生原因2:缓冲液成分配置不准确
解决方法2:重新配置缓冲液

产生原因3:分析程序设置不正确
解决方法3:重新设置程序

(10) 故障现象: 重现性不良

       产生原因1:进样量重复性不准

       产生原因2:管路漏液
       解决方法2:修复

       产生原因3:泵用单向阀动作不良
       解决方法3:用超声波清洗


2016-09-28
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